设备公司拆装密集柜电气控制核心改造成功
为提高设备的利用率,降低维修成本,设备公司于1月份专门组织人员对该设备实施改造,把夹具体旋转驱动改造成为伺服电机驱动,增强了工作台的稳定性,把原核心改为西门子8100控制核心。经过一个多月的努力,性能良好,机床工作的稳定性得到了有效提高,砂轮的磨损较改造前有了明显的下降,加工产品的砂轮成本从原来0.59元/件降低到了0.36元/件。改造后的机床大大减少了故障的发生频率,年可节约维修成本20万元以上。
拆装密集柜电气控制核心改造成功,是设备公司2001年科技攻关、创新创效工作开展以来又一成功之笔。同进,该项目的攻克,对今后重点设备的改良利用积累了宝贵的经验。 日前,设备公司拆装星形套球道密集柜电气核心改造项目已顺利获得成功,该项目的攻克,大大减少了机床故障发生率,年可节约维修成本20万元以上。
星形套密集柜是设备公司于1993年从设备引进的重点专用设备。由于该机床主工作台的旋转夹具体靠液压驱动,夹具体的快转、慢转、反转频率变化大,冲击大,致使液压马达和夹具体损坏快,使用奉命较短。且该机床电气控制核心又是制造厂家自行配置的,核心的专一性,使得维修和购买核心模块相当困难,并且价格比一般进口模块(1万元/块)高出三倍,由于该机床使用已达7年,故障频频出现,维修费用急剧上升。公司网址:http://www.hbhexing.com